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纸厂员工述职报告

2022-06-14 来源:爱站旅游
导读纸厂员工述职报告

  一、工作目标和计划

  20xx年转眼已进入尾声,纵观一年来的工作状况,我学到了知识,锻炼了能力,提高了技能水平,是对我具有重要意义的一年。作为一名技术人员,我深知我肩上的责任和重担,因此,年初我就根据公司安排,制定了详细的工作计划,首先要稳定现有产品质量,提高生产效率,如喷焊辊、连铸机扇形段辊系、助卷辊夹送辊辊皮等产品,其中稳定埋弧焊和明弧焊产品质量,进一步提高产品合格率是工作重点。其次,加快新产品开发速度,今年重点是开发支撑辊堆焊修复工艺、扇形段S1段辊组及CSP辊组新产品修复技术和喷焊辊修旧技术的研发,力争早日将新技术投入生产。下半年加入超音速喷涂项目组后,我又为自己制定了新的学习计划和工作目标,争取在完成日常工作的基础上,学习掌握超音速喷涂的各项技术要领。

  二、立足岗位,做细日常工作

  由于工作需要,在分厂我担任工艺员、质量员及检验员,兼任喷焊班的日常生产及技术管理工作,虽然工作任务量大,但我通过合理的安排,有效计划,将工作分类管理,成效显著:

  (一)加强技术管理,稳定产品质量。在日常工作中,如何稳定产品质量是我最基本的工作之一,从产品工艺的制定到成品的生产,整个过程是紧密衔接的,工艺单上一个小小的参数都直接影响着产品的质量,每天下工艺前,我首先详细记录产品的焊前状况,测量相关尺寸、打磨测量辊面硬度、修复位置,特殊产品还要取样化验,分析成分,再根据图纸技术协议和客户要求与领导共同制定修复方案。在产品的修复过程中,则要求我与操作人员有良好的沟通,使他们能更好的理解工艺单上的要点,严格按照操作规程操作,同时在操作过程中,我通过实时检测产品质量,总结影响产品的缺陷因素,及时制定方案,补充到工艺单上,使产品不断优化,稳定产品质量。今年以来分厂喷焊辊生产合格率达到100%,埋弧焊定型产品合格率达到100%,明弧焊产品由年初80%已提高到90%以上,取得了长足的进步。

  (二)精细检验过程,做好质量分析。产品质量是企业的生命,为我一直注重产品的检验工作,精细检验过程,产品从进厂到出厂,我都有详细的检验记录,以便遇到问题时能及时解决,把检验工作做到由“检验”到“预防”,由“堵”到“疏”。另外,在分厂生产过程中推行全面质量管理模式,层层把关,人人负责,在生产过程中减少质量问题。作为分厂内审员,我积极配合公司开展内审和外审工作,把质量管理工作变成程序化,在日常工作中,做到产品有标准,有记录。在QC质量管理上,针对车间支撑辊修复重点项目,建立QC攻关小组,通过频繁的QC小组活动,解决开发过程中遇到的一些质量问题,使重点项目得到稳步发展。

  三、提高知识储备,加强技术创新

  工作中我将理论联系实际,通过多动手、勤动脑的方式提高自己的创新、创造能力。今年以来,我作为组长开发了《扇形段S1段辊组及CSP辊组新产品修复技术》新产品项目,参与了《支撑辊堆焊修复工艺》的研发工作,并在下半年投入到喷焊辊的修旧工艺的研发。在扇形段S1段辊筒试制时,我们从辊身焊接后横向、径向收缩着手,分析辊筒变形部位和焊接厚度,制定合理的修复流程,采用明弧焊技术修复S1段空心薄壁辊筒,并研制配套的弹性工装夹具,减小焊接过程中辊身弯曲变形量。对在支撑辊堆焊修复工艺开发过程中,焊接材料的选择尤为重要,我们通过试验、对比,选择合适的焊丝,并根据焊丝制定合理的堆焊工艺、层间温度和回火工艺,为接下来的支撑辊堆焊修复奠定良好的基础。在喷焊辊修旧工艺开发过程中,经过不断的摸索和改进,制定了详细的修复工艺流程,如轴的修复和辊身修复均有先后顺序,不能颠倒,否则修复工序就不是最优化合理的。在修旧喷焊辊粗车时,发现表面因辊身矫直和长期上线磨损,有不平整凹面,经过长时间的思考后,采用打磨合金层,局部补焊的方法来处理这类问题。下半年,我加入了超音速喷涂项目组,在这期间我通过会议、网络和相关论文,了解超音速工艺技术,并完成加热固化炉的选型和招标技术谈判工作,为超音速项目贡献了自己的力量。

  在日常工作中,我经常仔细观察分析,发现一些问题,及时加以整改,总结一些新方法,申报了4项双革四新,即:《空心薄壁辊堆焊工装的设计》、《设计分厂工序检验记录单,加强产品质量监控》、《修旧喷焊辊粗加工凹面问题解决方法的研究》、《扇形段辊局部焊接搭边防咬肉工艺的改进》。

  四、下一步打算

  综述一年来的工作,虽然辛苦,但也值得,因为我从生产实践中学到了很多宝贵的知识,下一步,在完成日常工作的基础上,我要更加积极主动的参与到超音速技术开发工作中,稳定喷焊辊修旧质量,稳定支撑辊、扇形段辊修复质量,加强技术创新能力和语言表达能力,为更出色完成各项工作任务而不断努力。

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