您的当前位置:首页正文

第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫(RSDS-Ⅱ)技术的中试研究及工业应用

2022-03-15 来源:爱站旅游
导读第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫(RSDS-Ⅱ)技术的中试研究及工业应用
石油炼制与化工 2011年1O月 加工工艺 PETR0LEUM PR0CESSING AND PETR0CHEMICALS 第42卷第1O期 第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫(RSDS一Ⅱ) 技术的中试研究及工业应用 陈 勇 ,习远兵 ,周立新 ,褚 阳 (1.中国石化上海石油化工股份有限公司,上海201500;2.中国石化石油化工科学研究院) 摘要:对催化裂化汽油中硫化物及烃类分布进行详细分析,确立第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫 (RSDS—II)技术的工艺路线。中试试验结果表明,RSDS一Ⅱ技术对多种原料油具有较好的适应性。工业应用 标定结果表明,以烯烃体积分数38.7 ~43.3 、硫质量分数250~470 g 的催化裂化汽油为原料,经过 RSDS一1I技术处理后汽油产品硫质量分数小于50 P-g/g,满足沪Ⅳ/欧IV排放标准,RON损失0.3~0.6个单 位,说明RSDS一1I技术具有较好的脱硫活性和较高的选择性,完全可以满足炼油厂汽油质量升级的需要。 关键词:催化裂化汽油 选择性 加氢脱硫 辛烷值 工业应用 1 前 言 理脱硫、FCC过程脱硫、FCC汽油脱硫。FCC汽 随着汽车工业的快速发展,汽车尾气对环境 油加氢脱硫具有投资低、操作简便的特点,是当今 的污染越来越严重。降低汽车尾气污染,改善空 世界最主要的生产低硫催化裂化汽油的加工手段 气质量,已经成为世界范围内的共识。实验结果 之一。 表明,降低汽油硫含量是减少汽车污染物排放的 为了进一步提高FCC汽油的脱硫率并降低 最有效手段之一[1]。汽油中的硫在燃烧过程中生 烯烃饱和程度、减少汽油的辛烷值损失,中国石 成的SOx除对大气造成污染外,还会使车载尾气催 化石油化工科学研究院(以下简称石科院)在成 化转化器中所用的三效催化剂中毒,降低其转化效 功开发第一代催化裂化汽油选择性加氢脱硫 (RSDS—I)技术口 的基础上,针对目前国内FCC 率,从而使汽车排放污染物增加。因此,不断降低汽 油中硫含量是世界范围内汽油质量发展的主要趋 汽油的特征,开发了第二代催化裂化汽油选择性 加氢脱硫(RSDS一Ⅱ)技术[5]。该技术具有烯烃饱 势。欧盟于2005年1月开始执行欧Ⅳ汽车排放标 准,规定汽油中硫质量分数小于50 g,烯烃体积 和率低、氢耗低、辛烷值损失小的特点,为国内汽 分数小于18 。我国的汽油标准正逐步与国际接 油质量升级提供了技术保障。以下主要介绍 RSDS—II技术的中试研究结果及其在上海石化的 轨,中国汽油标准GB 17930--2006要求从2009年 12月31日开始,汽油硫质量分数小于150 gg/g。 工业应用情况。 北京、上海和广州已分别从2008年1月、2009年 2 RSDS—lI技术工艺路线的确立 1O月和2010年8月开始实施北京市地方标准 FCC汽油含有大量的硫、氮杂质以及烯烃、芳 (DB 11/238--2007)、上海市地方标准(沪Ⅳ标准) 和广州市地方标准(粤Ⅳ标准),这些地方标准均 烃等组分。某典型FCC汽油的硫、烯烃、芳烃等的 分布规律见表1。从表1可以看出,FCC汽油的 要求汽油硫质量分数小于50 gg/g。汽油质量标准 硫、烯烃、芳烃的分布具有以下特点:①硫主要集 的不断升级,使炼油企业的汽油生产技术面临着 越来越严峻的挑战。 中在沸点较高的馏分(重馏分)中,以噻吩类等非 硫醇性硫化物为主;沸点较低的馏分(轻馏分)中 成品汽油中90 以上的硫来自催化裂化 (FCC)汽油,因此,降低FCC汽油硫含量是降低成 品汽油硫含量的关键_2]。到目前为止,国内外已 收稿日期:201i-05—09;修改稿收到日期:201i-06 15。 作者简介:陈勇,高级工程师,l988年毕业于石油大学(华东) 经开发了大量的降低汽油硫含量的技术。降低 炼制系石油加工专业,长期从事炼油、化工技术的开发及科研 FCC汽油中的硫含量有三种途径:FCC原料预处 管理工作。 6 石油炼制与化工 2011年第42卷 一 一一 。 加 如 ∞一一 时,避免烯烃加氢饱和,从而避免辛烷值损失。 对于烯烃含量相对较低、硫含量较高、硫化物 以噻吩类硫化物为主的FCC汽油重馏分,采用加 氢的方法降低其硫含量。重馏分加氢脱硫采用具 有高选择性的催化剂,可在合适的工艺条件下,大 幅度降低硫含量,并最大程度地保留烯烃,从而减 小加氢产物的辛烷值损失。 根据FCC汽油中硫、烯烃和芳烃的分布特点, 确立RSDS一Ⅱ技术的工艺路线:①根据原料性质和 产品目标,选择合适的切割点对FCC汽油进行馏分 切割;②对轻馏分采用碱抽提脱硫醇;③对重馏分进 行选择性加氢脱硫,在最大限度降低硫含量的同时 尽可能减少烯烃的加氢饱和,以减少辛烷值损失; 对于烯烃含量高、硫含量较低、硫化物类型以硫 ④将重馏分加氢产物与碱抽提后的轻馏分混合,然 后进行氧化脱硫醇,得到全馏分汽油产品(RSDS一Ⅱ 产品)。RSDS—II技术的原则流程示意见图1。 醇性硫为主的FCC汽油轻馏分,采用碱精制抽提的 方法处理,可以在脱除硫醇硫且降低总硫含量的同 RSDS—II 产品 图1 催化裂化汽油选择性加氢脱硫技术流程示意 3 RSDS-Ⅱ技术的中试研究 采用RSDS一Ⅱ技术对FCC汽油、多产异构烷 烃催比裂化工艺(MIP)汽油进行选择性加氢脱硫 38.8 和42.1 ,是典型的高硫、高烯烃FCC汽 油;采用RSDS一Ⅱ技术对原料A和原料B进行选 择性加氢脱硫后,产品硫质量分数分别为43 Pg/g 中试研究。 以FCC汽油为原料,采用RSDS—II技术生产 和40 gg/g,均小于50 Pg/g,脱硫率达到95 以上, 产品RON损失分别为1.8和1.6个单位,表明 硫质量分数小于50 gg/g汽油的试验结果见表2。 从表2可以看出:原料A和原料B的硫质量分数 分别为942 gg/g和840 Pg/g,烯烃体积分数分别为 表2 以FCC汽油为原料生产硫质量分数小于 50 项 目 RSDS—lI技术具有很好的脱硫选择性,对选择性加 氢脱硫难度最大的FCC汽油有较好的适应性。 以MIP汽油为原料,采用RSDS一Ⅱ技术生产 硫质量分数小于50 gg/g汽油的试验结果见表3。 从表3可以看出,原料C和原料D的硫质量分数 g汽油的中试结果 原料A 原料 产品 原料B 原料 产品 分别为627 g/g和772 gg/g,烯烃体积分数分别 为28.8 和28.7 ,是典型的MIP汽油。MIP汽 油与FCC汽油相比,具有烯烃含量相对较低、芳烃 含量相对较高的特点。采用RSDS一Ⅱ技术对原料 C和原料D进行选择性加氢脱硫后,产品硫质量 密度(2O℃)/(g・cm一。) ∞(硫)/(ug・g ) 烃类组成(口), 饱和烃 烯烃 芳烃 RON MON 分数分别为32 Pg/g和44 g/g,均小于50 Pg/g,脱 硫率分别为94.9 和94.3 ,产品RON损失分 别为0.8和0.9个单位,表明在脱硫率相当的情况 下,采用RSDS一Ⅱ技术处理MIP汽油,产品R0~ 损失更低。 以MIP汽油为原料,采用RSDS一Ⅱ技术生产 (RON+M0N)/2 第1O期 陈 勇等.第二代催化裂化汽油选择性加氢脱硫(RSDS一Ⅱ)技术的中试研究及工业应用 7 表3 以MIP汽油为原料生产硫质量分数小于 50 g汽油的中试结果 硫质量分数小于10 gg/g汽油的试验结果见表4。 由表4可以看出,原料E的硫质量分数为364 gg/g, 烯烃体积分数为14.1 ,是典型的低烯烃含量的 MIP汽油;原料F的硫质量分数为187 gg/g,烯烃 体积分数为28.7 ,是典型的低硫含量的MIP汽 油。采用RSDS一Ⅱ技术对原料E和原料F进行选 择性加氢脱硫,产品硫质量分数分别为6.2 gg/g 和9.2 g/g,均小于10 gg/g时,产品RON损失分 别为0.2和1.0个单位,表明对于某些原料,采用 RSDS一Ⅱ技术可以生产出硫质量分数小于10 gg/g 的满足欧V排放标准的优质汽油,且辛烷值损 失小。 表4 以MIP汽油为原料生产硫质量分数小于 10 g汽油的中试结果 4 RSDS-H技术的工业应用 4.1工业装置简介 中国石化上海石油化工股份有限公司(以下 简称上海石化)500 kt/a催化裂化汽油选择性加氢 脱硫装置设计采用石科院开发的第二代催化裂化 汽油选择性加氢脱硫(RSDS一Ⅱ)技术。装置主要 包括全馏分FCC汽油分馏单元、轻馏分碱抽提脱 硫醇单元、重馏分加氢脱硫单元及碱抽提脱硫醇 后轻馏分和重馏分加氢产物混合油的氧化脱硫醇 单元四个部分,其中重馏分加氢单元为新建单元, 分馏单元及脱硫醇单元利用原有装置。该装置于 2009年9月建成中交,9月中旬装置进入开工阶 段。2009年10月3日装置处理的FCC汽油产品 硫质量分数均小于50“g ,满足沪Ⅳ汽油标准(硫 质量分数小于50 ̄g/g)。 4.2装置标定 上海石化RSDS一Ⅱ装置开工成功后,分别于 2009年11月、2010年4月及2010年8月对该装 置进行3次标定。标定目标是以上海石化FCC汽 油为原料,生产硫质量分数小于50 g/g的汽油。 原料及产品性质见表5。从表5可以看出,以烯烃 体积分数为38.7 ~43.3 、硫质量分数为25O~ 470 gg/g的FCC汽油为原料,生产硫质量分数小 于50 gg/g的满足欧Ⅳ排放的低硫汽油时,RON 损失0.3~0.6个单位,抗爆指数损失0.2~0.3个 单位,表明RSDS-H技术具有较好的脱硫活性及选 择性。 表5原料及产品主要性质 8 石油炼制与化工 2011年第42卷 4.3装置生产运转情况 化很小。1年的工业运转情况表明,RSDS一11工艺 上海石化RSDS一Ⅱ装置自2009年1O月初开 流程合理,可以满足装置长周期稳定运转要求。 工至今,已连续运转超过1年。生产期间,产品硫 5 结 论 质量分数基本小于50 ̄tg/g,在控制目标范围内。 产品实际硫含量随运转时间的变化情况见图2。 (1)RSDS一Ⅱ技术中试试验结果表明,RSDS一1I 由图2可见,RSDS一Ⅱ产品硫质量分数基本在 技术对原料的适应性强,可以生产硫质量分数小 5O gg/g以下,为上海石化向上海市供应沪Ⅳ标准 于50 lag/g的超低硫清洁汽油,对部分原料可以生 汽油提供了保障。从上海石化RSDS一11装置的生 产硫质量分数小于10 btg/g的“无硫”清洁汽油。 产运行情况来看,采用RSDS—II技术完全可以满 (2)RSDS一Ⅱ技术工业应用结果表明,以烯烃 足其市场汽油质量升级的需要。 体积分数为38.7 ~43.3 、硫质量分数为2504 470 ̄tg/g的FCC汽油为原料,可以生产出硫质量 分数小于50 ̄tg/g的满足欧Ⅳ排放的低硫汽油, RON损失0.3~O.6个单位,抗爆指数损失0.2~ 0.3个单位。表明RSDS—II技术具有很好的脱硫 选择性。 (3)装置运转接近1年时间,重馏分加氢单元 两个反应器的压降变化很小,说明RSDS一1I工艺流 程设计合理,可满足装置长周期稳定运转要求。 参考文献 运转时间/d 图2 RSDS一Ⅱ产品硫含量随运转时间的变化 [1]Krenzke I D,Kennedy J E,BaronK,et a1.Hydrotreatingtech nology improvements for low emissions fuels[C]//NPRA An— 装置运转初期及运转1年后重馏分加氢单元 nual Meeting,AM一96-67.San Antonio,1996 第一反应器和第二反应器的压降变化情况见表6。 [22 Sutikno T.Optimal HDS for lower—sulfur gasoline depends on several faetorsEJ].Oil&Gas Journal,l 999,97(23):55 59 由表6可见,装置运转1年后,两个反应器压降变 E3]李明丰,夏国富,褚阳,等.催化裂化汽油选择性加氢脱硫催 表6霞馏分加氢单元反应器压降随 化剂RSDS~I的开发EJ].石油炼制与化工,2003,34(7):1 4 运转时间变化情况 MPa E4]朱渝,王一冠,陈巨星,等.催化裂化汽油选择性加氢脱硫技 术(RSDS)工业应用试验[J].石油炼制与化工,2005,36 (12):6 10 Es]李明丰,习远兵,潘光成,等.催化裂化汽油选择性加氢脱硫 工艺流程选择r_I1.石油炼制与化工,2010,41(5):1—6 DEVELoPMENT AND CoMMERCIAL APPLICATIoN oF RSDS-][TECHNoLoGY Chen Yong ,Xi Yuanbing。,Zhou Lixin ,Chu Yang。 (1.SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.Ltd.,Shanghai 201500;2.Research Institute o 、Petroleum Processing,SINOPEC) Abstract:The 2 generation of selective hydrodesulfurization technology(RSDS一11)was developed based on an investigation of the distributions of sulfur compounds and hydrocarbons in FCC gasoline.Pilot plant test results show that RSDS一1I technology possesses good adoptability to various feedstocks.The results of com— mercial performance test show that processing feedstock with olefin volume fraction of 38.7 43.3 and sul— fur mass fraction of 250 47o gg/g,the sulfur content of the treated gasoline is less than 50 gg/g,which well meets the exhaust requirements of Europe IV and Shanghai IV,and the loss of RON is only 0.3—0.6 units.Due to the high HDS activity and good selectivity,RSDS一11 technology is effective for gasoline upgrading. Key Words:catalytic cracking gasoline ̄selectivity;hydrotreating;octane number;commercial application 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容