维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年9月 第39卷第5期 燃料与化工 Fue1&Chemieal Processes 捣固炼焦工艺的优化与改进 钟 诚 傅春林 曾纪瑞 (南昌长力钢铁股份有限公司焦化厂,南昌330012) 我厂于2005年6月开始组织捣固焦炉及其配 套设施的技改工程。于2006年2月投产开工。捣 固炼焦具有非常明显的优势,相同配合煤下捣固 焦炭质量佳。配煤中可以适当增加不粘结性煤,使 焦炭、生铁和钢的成本降低。但捣固炼焦工艺因装 煤方式的改变,操作难度大,技术上仍存在缺陷。 一个稳定的、不低于4m的煤饼是关键。我们主要 1)控制水分含量为8% 12%时煤饼较容易捣 在以下几个方面进行优化: 固成型.当水分<7%时必须在粉碎机后的7 皮带 加湿,13%一14%时可采用改变捣固行程的方法提 高煤饼的稳定性,当水分>14%时,煤饼坍塌次数 较多。目前,只有工艺纪律上严格区分:在雨季。 煤堆中部的煤供捣固焦炉用,煤堆上部及下部的煤 供顶装焦炉用。 2)细度控制在88%~92%之间,过低影响煤饼 1捣固工艺的问题及优化 捣固炼焦工艺存在以下问题:单炉作业时间 长、煤饼难于成型、装煤饼操作难和装煤烟尘治理 难等。 1.1缩短单炉作业时间 稳定性,过高容易堵塞上升管。 对煤饼的相关参数进行实地测量,密度(含水 分10%)焦侧1.143kg/em ,中部1.183kg/em。。捣 固功设计为630.74J/kg,实测为558.21~651.3J/kg。 开工初期,正常情况下单炉作业时间通常为 25~30min。具体的操作时间为:开关炉门2—3min、 装煤饼5~8min、捣固煤饼8—14min、清铲坍塌余 煤2 ̄5rain。 实践证明。水分控制在8%~12%、细度控制在88% ~92%以下,捣固功、密度均符合设计要求,可有 日均64炉。 把推焦与装煤操作动作进行分解.强行规定各 项分解动作的具体时间,见表1。对影响作业时间 效控制煤饼的坍塌,捣固焦炉达到设计生产能力。 1I3装煤饼的操作问题 的部分设施进行整改:调整托煤底板和推焦杆的 前后限位,缩短移门装置的慢速限位区。在下料口 增加吹扫孔、增设链条加油装置,调整放底煤时 间,改变捣固程序。并总结了1套完善的捣固、装 煤方法。改进后.单炉作业时问缩短至18min。 表1 进行优化后作业时间 煤饼安全装入炭化室的前提是煤饼稳定。若是 在煤饼不稳定的状态下,要减少煤饼的坍塌,一方 面整改影响操作的相关限位,如煤箱限位,一方面 强化熟练操作,由当初多人指挥达到现在一人操 作,缩短了装煤时间,降低了劳动强度。 1.4装煤烟尘的治理 采用地面除尘站。装煤除尘和出焦除尘的烟尘 浓度分别为35.9mg/m。和30.5mg/m。,大气污染物的 检测结果均达到国家标准。但装煤过程中机侧烟尘 无法得到有效控制,消烟车的导烟套筒容易烧坏. 影响除尘效果。 2应用效果 1.2煤饼成型问题的优化 配合煤的水分、粒度和煤料种类是影响煤饼抗 压强度、抗剪强度和堆密度的重要因素。生产初 期,煤饼稳定性差,煤饼两头坍塌、中间剥蚀,高 度不足3.8m,长时间低于2m。要达产达标.捣固 收稿日期:2008—03—26 1)捣固焦炉在增加弱粘结煤的使用下。配合煤 的成本总体下降,焦炭强度M小Mm均得到改善, 焦炭质量完全满足1 250ms大容积高炉的需求。 2)突破了国内“捣固焦炉没有系数”的说法. K,系数由0提高到0.75。 作者简介:钟诫(1968一),女,高级工程师